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金泰氯碱神木电石系列报道之:技术革新助力生产经营稳步提升时间:2020-11-21 近年来,金泰氯碱神木电石围绕产能释放、效益提升,对准目标、聚焦难点、统筹创新,激发组织活力,以科学技术发展为引领,以精细化管理为抓手,以标准化管理替代原有经验主义管控模式,不断提升公司综合管控能力,有效促进了产能释放和效益提升。 立足生产实际,扎实推行标准化管理。金泰氯碱神木电石始终以精细化、标准化、规范化为管理要求,立足生产实际,深耕电石行业技术管理。从安全风险控制、工艺过程管控、设备完好性管理和人员操作行为等方面着手,总结经验,制定生产操作标准十余项;完成重点工艺指标联锁报警211项,总结梳理风险控制标准88项,三违分级考核清单116项;推行设备全生命周期管理、设备完好性及防泄漏标准管理,设备完好率达95%以上。 7月9日,《榆林市电石行业安全生产管理标准》编制工作座谈会在公司召开,各级领导充分肯定了公司精细化、标准化、规范化管理实践成果。公司电石和兰炭生产标准的制定,为神木地区电石、兰炭行业标准化生产做出了积极贡献,得到榆林市、神木市和行业协会的高度认可。 从岗位细节入手,向小改小革要效益。坚持问题导向,推动工作重心下沉生产一线,充分发挥员工主观能动性,自主创新解决生产中存在的问题。公司根据改革成效给予奖励,将小改小革、创新升级转换为第一生产力,实现向成本要效益,向技术要潜力。 电石人坚持“三不”原则,“不相信有解决不了的问题,不相信有完成不了的任务,不相信有克服不了的困难”,面对困难,想办法,拿措施,抓执行,昔日一个个难题迎刃而解。电石炉机器人滑线改造,解决电缆线频繁烧损问题,保证了电石炉的稳定运行;自制电石炉电极锥环、机器人烧穿器,解决关键备品备件采购成本高问题;被誉为电石行业难题的电石炉塌料现象,按照电石炉塌料十要素标准控制,塌料现象已经得到全面控制;针对电石炉工艺电消耗、电极糊消耗高问题,分阶段制定功率因数提升方案,目前四台电石炉功率因数达到0.85-0.90,为进一步降低电耗打下了基础;对热电锅炉喷枪改造,将煤气掺烧量由原来的3万增加到4万,有效解决制约兰炭产能因素。截止10月底,今年共实施各类小改革71项,有效保障了生产装置稳定运行,促进了整体效益提升。 强化工艺过程管控,节能降耗效益明显。通过加强工艺控制,细化生产原料工艺控制指标,不断降低生产成本,效果显著。一是通过将原有山西石灰石调整为内蒙石灰石,每月减少山西石灰石用量2万吨,节约采购费用40万元/月;二是将兰炭用块煤中5-2煤部分替换为3-1煤,节约费用50万元/月;三是通过工艺优化控制将成品兰炭挥发分由8%降至2-5%,焦油产量每月增加300吨,可产生效益54万元/月;四是将电石生产用中料掺比50%小料,每月使用小料达到1万吨,每月可节约费用100万元/月;五是超低排放投用以后,公司投用湿煤泥系统,调整湿煤泥掺烧比例,降低锅炉燃床温度,可节约发电成本30万元/月。公司按照“加强对标,精益求精”的管理要求,每月安排各专业、各分厂对标行业先进企业,不断优化生产工艺控制,不断提升企业效益水平,为生产经营提供坚强保障。 金泰氯碱神木电石将继续以管理“铁三角”为指导,在巩固现有成果的基础上瞄准更高的目标,继续深挖装置潜能,强化生产过程管控,降低生产成本,努力促进企业增产增效,为做强做优做大陕投集团化工板块不断贡献电石力量。 |