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储运分厂电石渣密闭排渣系统改造项目平稳高效运行

时间:2024-12-28     作者:姬磊磊【原创】   阅读

储运分厂电石渣密闭排渣系统改造项目自11月25日一次性开车成功以来,连续稳定运行,有效解决了渣浆散排、乙炔气外溢及人员捞渣安全隐患。

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每生产1吨聚氯乙烯会产生9至15吨电石渣浆,这些渣浆中含有硅铁等杂质需要打捞。排渣系统改造之前,公司采取人工清理电石渣及其中的硅铁。在排渣过程中,若发生器排渣速度太快、数量太多或矽铁把排渣阀卡住,可能导致发生器负压,容易使系统吸入空气而引起燃烧爆炸。而且发生器排渣温度约80℃,人工捞渣过程中,渣浆容易飞溅,存在一定的安全隐患。更严重的是,溶解的乙炔气、硫化氢、磷化氢等容易挥发,导致现场异味严重、作业环境脏乱差,长期暴露在这样的环境中对广大职工身心会造成不同程度的毒害。

为彻底改变这一现状,储运分厂积极对标学习同行业先进工艺,结合实际生产需求制定改造方案。将原来发生器排出的废渣由人工清理改造为密闭捞渣,采用刮板机将发生器排出的废渣输送到脱水斗式提升机,利用脱水斗式提升机将废渣输送到砂选机,最后通过砂选机将废渣筛选输送到指定位置。自11月25日改造运行以来效果明显,极大提高了工作效率,降低了人员操作风险。12月22日,金泰化学组织生产技术人员参观学习电石渣密闭排渣系统改造项目,详细了解改造项目的设备选型、运行效果、处理量等情况,促进双方加深沟通、相互借鉴,共同助力化工板块高质量发展。

电石渣密闭排渣系统连续稳定运行,为同行业在类似技术难题的解决上提供了宝贵的借鉴经验。接下来,储运分厂将做好电石渣密闭排渣系统设备的维护保养工作,确保长期稳定运行,为公司完成年度生产任务奠定基础。


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