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降本增效,对离子膜电解槽我们这样做

时间:2024-07-09     作者:田玉英【原创】   阅读

为持续控制离子膜烧碱的成本,控制吨碱耗电量,提高产品市场竞争力,烧碱分厂向内管控,多措并举控制电解槽耗电量,为公司将精细化管理、降本增效增添新动力。

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国产化技术成功应用,运行成本有效降低。随着烧碱装置的长时间满负荷运行,电解槽运行耗电量上升。为降低投资成本,2021年公司将国产化技术替代原有的进口装置成功应用于一线电解槽上,节约投资约600万元,经过投运后三年的对比,各项运行数据与进口设备基本相当,年节电费约990万元,节能效果明显。

强化基础管理,确保生产稳定。在公司精细化管理的管控下,分厂上下树立起了“增产、降耗”意识,高产量、低消耗也成为共同追求的目标。对此,全体人员各司其职,运行班组严格控制电解槽进出口物料流量、温度、压力、电流、电压等各项参数,认真检查电解槽出口软管流量状况、颜色、现场仪表等运行情况;保障组定期对电解槽电压进行现场实测比对,进行纵横向对比分析;质检中心定期对进电解槽的盐水、盐酸、冷凝液等所有原料中杂质,对电解槽出口产品等严把质量关……将各项工作落到实处,做到有异常早发现早处理,确保生产满负荷安全稳定运行。

强化关键指标控制,有效控制生产成本。根据2019年底除碘装置投入运行效果,分厂加强对除碘加酸pH、双氧水量、显色反应、压力、流量等关键指标的把控。针对砂滤器、加碘后管线易结垢问题预防性检修,结合两套装置共用一套除碘的实际情况,对除碘装置与盐水管线多处进行变更,确保除碘装置运行流量提高至最大产能,最大程度控制烧碱耗电量。

创新培训模式,全员参与,提升安全保障。大班运行后,班组内部开展各岗位理论、现场互学培训模式,利用班前、班后会时间,掀起了人人主动学习、克服重重困难、积极工作的氛围。各班组合理分工、全员参与电解槽的日常运行、检修、维护工作,大大提高了检修效率,2021年改造时实现两台电解槽安装提前5天完工、增产600余吨的成绩。

接下来,分厂会继续加强跟踪实际运行风险管理,时刻关注离子膜运行状态,确保公司两条生产线电解槽高效运行,进一步降低成本,提升烧碱在市场上的竞争力,为公司扭亏为盈继续发力。


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